王媛 李小芳 吴敏/文 普光气田/图

4月29日晚,普光气田主体湿气增压工程1号增压站3台高含硫压缩机组,经过精心保养后,全部完成第二轮2000小时保养任务并顺利启机运行,为气田稳产再筑坚实基础。

技术人员与维保人员对压缩机组检修阀门状态进行共同确认,确保检修工作安全有序进行。

1号增压站作为普光气田集输系统的关键节点,配套投用的三台国产高抗硫往复式压缩机,长期服务高含硫生产工况,单台累计运行时长均已突破1.1万小时。随着运行周期延长,设备润滑系统清洁度、气阀密封性等关键指标面临考验。按照设备强制保养规程,本次2000小时保养是消除潜在隐患、恢复设备性能的关键节点。

电仪技术员正在对压缩机组PLC柜内线路进行细致检查。

“此次保养不仅是简单的‘换油拧螺丝’,更是对压缩机核心运动部件的‘全身体检’。”中原油田普光分公司采气厂工程设备室负责人张中意介绍,三台机组已进入机械磨损微妙期。维保期间,在处置润滑、气阀微损问题的同时,维修人员精准测量十字头、活塞杆等微米级数据,科学预判设备运行状态,将各类隐患消除在萌芽阶段。

面对时间紧、任务重的挑战,维保团队坚守一线连续作战。机械专业组对三台压缩机共12只进排气阀开展深度拆检清洗,精准校验十字头滑道、活塞止点及活塞杆跳动量;工艺专业组拆卸加载阀管道短节,彻底清除内部积污;与此同时,同步完成曲轴箱换油、双联过滤器切换等工作,机组整体试运工况稳定、状态正常。(推广)