王媛 胡欣宏 王姝 川观新闻记者 袁城霖

今年以来,中国石化中原油田普光气田持续加强低产低效气井治理,因“井”制宜采取措施,让低效井焕发新活力。截至目前,普光气田比往年同期增产天然气超300万立方米。

普光气田于2009年一次投产成功,随着开发程度不断加深,地层压力降低,间歇生产井和低产积液井数量逐年增多。挖潜低产低效气井增产潜力,是气田稳产增产的重要举措。

针对海相含硫间歇生产气井,普光气田技术人员实施“一井一策”动态管理,探索实施二次酸压、气举排液等进攻性措施挖掘气井生产潜力,提高区块动用程度。

普光气田陆相有页岩气也有致密气,有干气藏也有凝析气藏,气藏流体组分复杂,气井产量递减速度快,低效井数量多。技术人员详细摸排有潜力的低效井,按经济效益大小分级分类制订增产措施及实施序列,制订排出普陆3井、普陆4井等8口低效井治理措施。

普陆3井通过注液氮气举排液后增压气举,实现间歇生产向连续生产转变,普陆4井复产后开展注热水解堵放喷、机械清蜡措施,生产状态持续向好。通过系列措施实施,3月1日,普光气田陆相天然气日产气首次突破30万立方米,进一步夯实了气田稳产上产根基。

此外,技术人员对重点井加强管理,密切跟踪气井生产动态,不断优化后期运维,使低效井治理形成闭环式管理。

“我们将低效气井综合治理作为气田开发的基础工作和重点工作来抓,后续将不断深化‘分区分治、一类一法’,统筹低效井措施挖潜和长停井治理恢复,打好挖潜持久攻坚战,为气田持续增产、高效开发筑牢根基。”普光分公司采气厂副厂长吴晓磊说。