朱文文 吴新梅 川观新闻记者 袁城霖

5月22日,中国石化中原油田普光分公司产出水深度处理站数据显示:国产深度水高效过滤膜应用后,单套处理水量稳定在30立方米/时,产水浊度严格控制在2NTU(散射浊度单位)以内,核心性能指标与进口产品相当。这标志着该公司实现了深度水高效过滤膜自主供应。

深度水高效过滤膜是气田产出水资源化回收利用的核心部件,其性能直接关系到整个处理系统的稳定。该部件此前长期依赖进口,不仅采购成本高昂,供货周期也长达3至4个月。更严峻的是,在经历4年高负荷连续运转后,进口膜组件陆续出现不可逆的污堵和破损,导致采出水日处理能力从600立方米急剧下降至200立方米。面对系统随时可能停摆的风险,国产化替代刻不容缓。

安装深度水高效过滤膜。吴新梅 摄

2025年,普光分公司联合中原石油工程设计有限公司,开启深度水高效过滤膜国产化攻关。面对高盐、高硬度极端工况,攻关团队坚持“标准先行”,与国内8家主流厂商开展“地毯式”技术交流,深度剖析膜材料、支撑结构等二十余项核心参数,并据此编制了《高效过滤膜国产化技术规格书》,确立了严苛的技术“铁律”。

在标准的指引下,团队筛选出适配的国产膜组件,在普光产出水深度处理站现场开展了为期半年的验证。在严苛工况下,国产膜展现出优异的抗污染能力和运行稳定性,产水水质于持续达标,且其采购成本较进口产品降低50%,供货周期压缩至1个月。